A、細氨水調(diào)節(jié)閥壞
B、氨水濃度偏高
C、pH計失真
D、粗氨水調(diào)節(jié)閥旁路漏
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A、硫銨萃取塔
B、己內(nèi)酰胺萃取塔
C、硫銨汽提塔
D、冷凝液汽提塔
A、硫銨出料濃度高
B、硫銨出料含己高
C、出料苯己含己低
D、出料苯己含己高
A、循環(huán)冷卻器頂部放空閥
B、重排溢流出料至中和緩沖槽閥門
C、中和進料泵向重排充料閥
D、循環(huán)冷卻器排凈閥
A、反應不充分
B、系統(tǒng)酸肟比過低
C、系統(tǒng)粘度過大使循環(huán)泵過載跳停
D、低溫開關啟動使循環(huán)泵跳停
A、10%的發(fā)煙硫酸
B、95%的硫酸
C、99%的硫酸
D、100%的硫酸
最新試題
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
堿管堵后可用()進行處理。
設己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
某輸水管道內(nèi)徑為200mm,流速為4m/s,現(xiàn)增加一支管將其流速降為2m/s,流量不變,問增加的支管中的流速為()m3/s。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
蒸發(fā)塔進料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進料量的40%,頂部工藝冷凝液回流流量為1.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
蒸餾停車時,熱水系統(tǒng)的蒸氣耗量將增加。